為提高精煉設(shè)備自動(dòng)化和精細(xì)化程度,實(shí)現(xiàn)潔凈鋼冶煉,遷鋼公司組織攻關(guān)精煉系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)溫取樣技術(shù)。經(jīng)過調(diào)研和系統(tǒng)研發(fā),首套機(jī)器人自動(dòng)測(cè)溫取樣系統(tǒng)在一煉鋼LF爐成功上線使用。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)考驗(yàn),該系統(tǒng)完全能滿足冶金現(xiàn)場(chǎng)相對(duì)惡劣的環(huán)境,效果較好。目前,二煉鋼LF爐、RH爐也先后安裝了該系統(tǒng),為高端品種鋼生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
機(jī)器人自動(dòng)測(cè)溫取樣系統(tǒng)由遷鋼和首鋼莫托曼公司聯(lián)合設(shè)計(jì)研發(fā),將工業(yè)機(jī)器人和冶金現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際結(jié)合起來,有效解決了高溫、粉塵、強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境下機(jī)器人穩(wěn)定運(yùn)行的難題,最終實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)測(cè)溫取樣。該系統(tǒng)主要由后臺(tái)控制系統(tǒng)、機(jī)器人本體、探頭存放倉和槍體本身四部分構(gòu)成,其中,二級(jí)計(jì)算機(jī)控制模型可以按照生產(chǎn)需要,設(shè)定、控制機(jī)械手的運(yùn)行軌跡,進(jìn)行測(cè)溫取樣。機(jī)器人不僅可以精確檢測(cè)出鋼水某一點(diǎn)的溫度,還可以快速取出鋼水樣品,對(duì)提高鋼水溫度控制精度,提高冶煉質(zhì)量,降低原材料消耗和職工勞動(dòng)強(qiáng)度具有重要意義。
遷鋼公司堅(jiān)持實(shí)施以全流程精心操作、精準(zhǔn)控制、精益求精為內(nèi)容的精細(xì)化管理,本著“不斷提高設(shè)備自動(dòng)化程度,盡最大可能減少人為干預(yù)”的原則,持續(xù)進(jìn)行設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)改造,以達(dá)到穩(wěn)定操作、降低消耗、提高質(zhì)量,滿足生產(chǎn)精品板材的需要。鋼水在精煉過程中,溫度隨時(shí)在變化,過去人工測(cè)溫取樣,存在一定的不穩(wěn)定性和差異性,操作上很難實(shí)現(xiàn)精確定點(diǎn)取樣,最終得到的鋼水溫度不可避免存在偏差。尤其是按照板坯恒定拉速組織生產(chǎn)后,對(duì)鋼水溫度的控制精度提出了更加苛刻的要求,1度的誤差都有可能造成拉速的波動(dòng),影響生產(chǎn)組織銜接。
為了設(shè)備盡快投入使用,精煉技術(shù)人員一方面查閱大量技術(shù)資料,對(duì)國外蒂森自動(dòng)化測(cè)溫取樣情況進(jìn)行調(diào)研;另一方面不斷收集數(shù)據(jù),進(jìn)行對(duì)比分析,積累了大量寶貴的原始數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)與生產(chǎn)工藝緊密結(jié)合,向莫托曼設(shè)計(jì)方提出了工藝上的要求。在安裝調(diào)試過程中,技術(shù)人員還對(duì)機(jī)器人的原始設(shè)計(jì)進(jìn)行了多處改進(jìn)和提高。例如,測(cè)溫取樣過程中,需要計(jì)算鋼水凈空,以便知道測(cè)溫槍插入深度。為此,經(jīng)過研究攻關(guān),最終在升降裝置上安裝了激光液面定位儀,及時(shí)測(cè)量出凈空數(shù)據(jù)傳到后臺(tái),保證了測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
通過多年的不斷摸索實(shí)踐積累,機(jī)器人自動(dòng)測(cè)溫取樣系統(tǒng)逐步成熟完善,測(cè)溫精度控制在正負(fù)3度,機(jī)器人使用率穩(wěn)定在95%以上。
